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減速機高速軸減速電機軸斷原因分析

日期:2023-02-11 19:53:05瀏覽量:33254

減速電機軸斷

  摘要:某熱電廠減速機的高速軸在運行中發(fā)生減速電機軸斷,通過對減速電機軸斷進行宏觀檢驗、化學成分分析、表層能譜分析、硬度檢驗、金相檢驗以及力學性能測試,并結合減速機的運行工況進行分析,結果表明,高速軸的制造質(zhì)量不合格。由于其表面滲氮層中存在大量微裂紋和針狀組織,在運行期間,微裂紋發(fā)生擴展,造成表層金屬剝落,形成應力集中,最終導致高速軸出現(xiàn)疲勞斷裂。針對減速電機軸斷的原因,提出了相應的改進建議。

關鍵詞:高速軸;滲氮層;微裂紋;疲勞斷裂

某熱電廠7號鍋爐的乙側磨煤機正常運行電流為72.45A,在運行過程中電流瞬間降低至34.31A,經(jīng)現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn),乙側磨煤機的電機仍在運行,但磨煤機的減速機未運轉(zhuǎn),確認減速機的高速軸已經(jīng)發(fā)生斷裂(位于3瓦軸承側)。

減速電機軸斷

高速軸為減速機原裝的齒輪軸,于2008年投用,材質(zhì)為37SiMn2MoV。為查找高速軸的斷裂原因,進行了以下檢驗分析。

檢驗與分析

宏觀檢驗

高速軸斷裂于減速機輸入端的軸承安裝部位,軸徑160mm,斷裂面靠近軸肩處,距倒角處約3~5mm??梢姡瑪嗫谡w較為平齊,可區(qū)分出裂紋源區(qū)、擴展區(qū)和瞬斷區(qū),裂紋源區(qū)有貝殼狀條紋,并伴有多條撕裂棱,具有多源疲勞開裂特征[1]。斷口上瞬斷區(qū)的面積不足橫截面積的20%,由此可斷定該高速軸斷裂前并未出現(xiàn)明顯過載現(xiàn)象。

斷軸外表面存在明顯的金屬剝離痕跡,剝離層沿圓周分布,與軸承的安裝位置基本對應,剝離層厚度為1~2mm。

 減速電機軸斷

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